從天津水務(wù)集團(tuán)了解到,由該集團(tuán)投資的我市引江、引灤雙水源輸配重要樞紐泵站——宜興埠泵站大修改造工程,目前已完成7臺(tái)套水泵、電機(jī)更換并投產(chǎn),改造建設(shè)任務(wù)過半。
天津水務(wù)集團(tuán)所屬引灤市區(qū)分公司宜興埠泵站承擔(dān)著向中心城區(qū)芥園水廠、新開河水廠、凌莊水廠的原水輸送任務(wù)。該泵站建于1983年,日供水能力220萬立方米,已運(yùn)行超40年,設(shè)備設(shè)施均存在不同程度的老化、能耗高等問題,嚴(yán)重影響原水輸配安全。2023年9月,水務(wù)集團(tuán)啟動(dòng)宜興埠泵站大修改造,更新改造泵站水工構(gòu)筑物、機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)等設(shè)施,共更換11臺(tái)水泵、15臺(tái)電機(jī)。電機(jī)更換為效率更高、更節(jié)能的新型機(jī)組,改造后總裝機(jī)功率將減少1610千瓦,相當(dāng)于一年節(jié)省1709.6噸標(biāo)準(zhǔn)煤,每年可節(jié)省電費(fèi)約800萬元。項(xiàng)目將于今年年底前完成,屆時(shí),綜合能耗將降低約15%。
大修工程還在創(chuàng)新施工技術(shù)、工藝等方面進(jìn)行大膽嘗試,“大型水泵同心度調(diào)節(jié)的裝置”獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“實(shí)用新型專利證書”,其中實(shí)施的“一次性澆筑泵組”“內(nèi)襯套管”兩項(xiàng)革新技術(shù),有力支撐了工程順利推進(jìn)。
“新建泵機(jī)組大多采用二次澆筑施工工藝,但宜興埠泵站大修為改造項(xiàng)目,要利用泵房內(nèi)部原有設(shè)備進(jìn)行建設(shè),不具備二次澆筑施工條件!币伺d埠泵站管理所副所長馬坤和團(tuán)隊(duì)最終決定采用“一次性澆筑泵組”基礎(chǔ)型式,并通過內(nèi)部增設(shè)槽鋼框架、銅管散熱、基墩找平等措施,形成水泵電機(jī)調(diào)平與基礎(chǔ)框架同步施工,再進(jìn)行一次性混凝土澆筑工序。通過創(chuàng)新,15臺(tái)水泵機(jī)組累計(jì)可將原30個(gè)月工期縮短至15個(gè)月。該創(chuàng)新不僅大大縮短工期,還可有效控制施工精度,提高穩(wěn)定性和可靠性,減少因基礎(chǔ)不穩(wěn)定導(dǎo)致的設(shè)備振動(dòng)、位移等問題。
施工中的另一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)是使用了“內(nèi)襯套管”工藝。該泵站二期泵房前池采用自灌式工藝,水位高于水泵泵頂,因此對(duì)進(jìn)水管暢通要求很高,而泵房兩個(gè)進(jìn)水管靠墻側(cè)焊口銹蝕嚴(yán)重,存在淹泡風(fēng)險(xiǎn)。馬坤帶領(lǐng)運(yùn)行人員及各參建方技術(shù)人員經(jīng)過研究分析,果斷放棄碳纖維材料修復(fù)管道這一常規(guī)修復(fù)手段,使用“內(nèi)襯套管”工藝,用縮徑10厘米新管道穿入原管道,管道修復(fù)后,將通過重新加強(qiáng)內(nèi)防腐,提高新老管銜接處防腐強(qiáng)度,*性解決防銹蝕問題。
來源:天津市人民政府
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